本文通過對陶瓷行業噴霧幹燥塔的煙氣除塵(chén)係統的(de)工作特點進行深入分析,設計並製(zhì)造了一個實用的控製係統,其功能完整(zhěng)、結構簡化(huà),並對該控製係統(tǒng)的成功經驗進行總結。
1、引言
在生產陶瓷地磚的噴霧幹燥塔工序中,傳統的除塵方法是采用(yòng)旋風除塵器除塵,但是該除塵方法的效果(guǒ)不徹底。近年來由於(yú)清潔生產和節能減排的需要,各企業在此基礎上增加使(shǐ)用了袋式除(chú)塵(chén)器。旋風除(chú)塵器用作粗濾,袋式除塵器用(yòng)作細濾,二者雙管齊下。雖然投(tóu)入增加了,但減少了噴霧幹燥塔對(duì)大氣層的粉塵排(pái)放(fàng)量,同時能夠使可(kě)用粉塵回收再利用,起到了一舉兩得的效果。
2、袋式除(chú)塵器工作原理與說明
袋式除(chú)塵器采(cǎi)用滌綸針剌氈濾料作為過濾材料(濾芯),透氣性能強(qiáng),除塵效率(lǜ)高(gāo)。將其製作成一個個由金屬骨架包裹的圓(yuán)柱狀中空的濾氣組件(俗稱布袋),把數個濾氣(qì)組件(圖1為三件)裝進一個特製的箱體內(nèi),簡稱為氣箱脈(mò)衝袋,如圖1所示。而(ér)袋式除塵器是由多個這樣(yàng)的氣箱脈衝袋組成。
圖1 氣箱脈衝袋
氣箱脈(mò)衝袋除塵器,采(cǎi)用(yòng)反吹除塵法,不僅(jǐn)能淨(jìng)化一般的含(hán)塵硫氣體,還能處理入口濃度達(dá)1300g/Nm3的含塵氣體。煙氣中所(suǒ)含的水蒸氣由於其溫度較高,在100℃左右,初呈氣態;從噴霧塔出來後,溫度有所降低,冷凝成水滴附在煙氣中(zhōng)的塵粒上,呈現霧狀;進入氣箱脈衝袋除塵(chén)器時(shí)塵粒即被捕集下來。
除塵(chén)清灰工作過程為:以一個袋為例(lì),含塵氣(qì)體由(yóu)進口處直接進入氣箱(xiāng)的袋室;由(yóu)於有負壓風機(jī)的引力驅動作用,含塵氣體(tǐ)由外(wài)及裏,自下而上,克服阻(zǔ)力,穿越(yuè)濾芯到達上部箱(xiāng)體;粉塵就會被阻擋(dǎng)在濾(lǜ)器組件之外,小的顆粒被吸附在濾芯(xīn)的(de)表麵(miàn),大的顆粒(lì)直接掉到下麵的灰鬥中;經過過濾後的含有微塵的氣體在脈衝提升閥處匯集,之後從出風口排出,此時便是(shì)幹淨的氣體。這個工作過程如圖(tú)1中(zhōng)的過(guò)濾狀態(tài)所示,過濾狀態就是對含塵氣體進行除塵。當過濾工作達到一(yī)定時間(或(huò)阻力達到預先設定(dìng)值(zhí)),清灰過程開始。其工作過程為:控製器(qì)發出信號(hào),使脈衝提升閥關閉,阻斷排(pái)氣;壓縮空氣脈衝閥開啟,以大於0.5MPa的(de)壓縮空氣經脈衝(chōng)閥噴(pēn)入淨氣室;並迅速膨脹(zhàng)入(rù)濾袋內,並產生振動作用,清除濾袋外側表麵上的粉塵,粉塵掉(diào)落(luò)到灰(huī)鬥,如圖1中的清(qīng)灰狀態所示(shì)。這個動作完成後(大約6~15s),壓縮空氣脈衝閥(fá)關閉,提升閥重新打開,該箱室的濾袋重(chóng)新回到過濾狀態。
噴霧塔的尾氣中含有(yǒu)大量的粉塵和SO2等廢氣,經過旋(xuán)風除塵和布袋除(chú)塵後(hòu)的煙(yān)氣的粉塵量可降到40mg/m3以(yǐ)下,比之前的8000mg/m3降(jiàng)低了(le)兩個數量級,效果非常明顯。除下來的粉塵都是陶泥粉,可以(yǐ)回收(shōu)利用。
本文(wén)中袋(dài)式除塵器(qì)由18個氣箱脈衝袋組成。氣箱脈(mò)衝袋需要定期清除濾芯表麵的粉塵,防止堵塞。清灰時采(cǎi)用分箱(袋)清灰(huī)的方式,逐箱隔離、輪流進行,逐一按要求進行清灰直至*後一個箱室清(qīng)灰(huī)完畢,此為一個(gè)清灰周(zhōu)期。除塵器的脈衝噴吹寬度(dù)和清灰周期,是由清灰程序控製器自動控製連續進行,從而(ér)保證了清灰(huī)的效果。
3、控製係統設計(jì)
在清(qīng)灰過程中,氣箱脈衝(chōng)袋的提升脈衝閥和噴氣脈衝(chōng)閥的動作要密切配合。其動(dòng)作流(liú)程是:先關斷提(tí)升脈衝閥,再打開噴氣脈衝閥;幾秒之後進行壓力(lì)檢測;然後關(guān)斷噴氣脈衝閥,*後打開提升脈衝閥。係(xì)統輸(shū)出信號,通過電磁閥來關斷或開啟這些脈衝閥,控製每(měi)個氣箱(xiāng)脈衝袋的清灰過程。如此眾多的輸出(chū)口,筆者通過陣列的(de)方式,簡化輸出口的數量,通過增加軟件指令的措施來實現輸出口(kǒu)的控製,並且其功能不會減少,如圖2所示。
圖2 輸出陣列
在本係統中采(cǎi)用西門子可(kě)編程控製器S7—226外帶一個擴(kuò)展模(mó)塊EM223,其中(zhōng)KA1~KA18是控製1~18號(hào)脈衝提升閥的中繼,KA19~KA36是控製1~18號(hào)脈衝噴氣閥的(de)中(zhōng)繼,這些都不可缺省。這36個中繼如(rú)果用36個輸(shū)出口來驅動(dòng),勢必繁多。由於本文采用輪流清灰的工(gōng)作特點,因此18個脈衝提升閥任何時候隻(zhī)有一(yī)個動作,18個脈衝(chōng)噴氣閥任何時候也隻有一個動作,現(xiàn)隻用Q1.0~Q3.3中的18個輸出口,利用陣列(liè)即可實現對36個輸出口的驅動。例如:如果要實現2號噴氣閥KA20動作,隻要程序中同時輸出Q1.0和(hé)Q3.2就可以了。指令如下:
= Q1.0
= Q3.2
在本係統的設(shè)計過程中,考慮到要(yào)自動檢測每個袋的工作狀況,特別是要檢測布袋是否(fǒu)破損或者堵塞,因此需要PLC設(shè)定檢測輸入口。當布袋有破損時,在壓縮空氣噴氣數秒之內,壓(yā)力下降太(tài)快,用壓力表可檢測出它的壓力會明顯降(jiàng)低;壓力過低,壓(yā)力表(biǎo)輸出一(yī)個(gè)檢測(cè)信號(如KL)給PLC,進行報警並指示,以(yǐ)便及時處理。而在壓縮空氣噴氣(qì)數秒之內(nèi)檢(jiǎn)測壓力過高,則表示布袋被粉塵堵塞,壓力下降太慢(màn),過濾性能(néng)差了,壓力表也會輸出一個檢測信號(如KH)給PLC,進行報警並指示,以便及時處理。如此眾多的輸入接口,須進行簡化處理。如圖3所示:本設計隻需要有I3.2、I3.3和I3.6、I3.7及I4.4、I4.5這六個輸入點,即可實現18個袋的超低壓和超高壓的共36個輸入反饋信號。例如:5號袋發生破裂,當清灰噴氣後(hòu),壓力降低過快,壓力表設定(dìng)的*低限動作;輸入模塊的輸入(rù)點I3.3可以通過KA5和KL5串聯回路,捕獲到此故障狀態;並用程序軟件區分出來,由此產生的報警(jǐng)信(xìn)號可以通過人機界麵顯示。
圖3 輸入陣列
4、結論
通(tōng)過對控製係統的簡化措施,筆者成功地設計並製作了袋式除塵器的控製應用(yòng)係(xì)統。不僅節省了硬件的開銷,而且提高(gāo)了係統的工作可靠性和穩(wěn)定性,取得了明顯的經濟(jì)效果。