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來源:科柏盛環保 發布時間(jiān):2020-11-27
一般A2/O工藝流程當脫氮效果好時,則除磷效果較差,反之亦然,很(hěn)難同時獲得好的脫氮除磷的效果,所以特對A2/O工(gōng)藝提出改進措施,以提高該工藝的整體處理效果(guǒ)。
1.在設計和運行中,保證汙泥回(huí)流比為(60~100)%
一般回流到厭氧段的汙泥回流比為(wéi)(10~20)%,其餘的則回流到缺氧段。這樣就減少了進入到厭氧(yǎng)段的硝(xiāo)酸鹽和溶解氧量,*大限度地維持了(le)其厭氧環境,同時又保證了所需(xū)的汙泥濃度。
2.原汙水應能同時進(jìn)入(rù)到厭氧段和缺氧段
根據脫氮除磷生化反應對有機碳源的需要,通過閘門調節其進入厭氧段(duàn)和缺(quē)氧段的汙水流(liú)量。有(yǒu)關研究表明(míng),如要獲得較高的脫氮除磷效果,可按1/3汙水流入缺氧段來設計。
3.回流汙泥的(de)提升(shēng)用(yòng)潛汙泵代替螺旋泵(bèng)
同時回流汙(wū)泥和汙水進入厭氧段和缺氧段(duàn)均采用淹沒式入流,以減少複氧。
4.厭氧段和缺(quē)氧段(duàn)水下攪拌器的功率一般(bān)按3~5W/m3來設計
過大則(zé)會在(zài)池內產生渦流(liú),導致混合(hé)液溶解氧升高,影響脫(tuō)氮除磷效果;但攪拌功率過小則(zé)混合液中的汙泥可能沉(chén)積下(xià)來。
5.取(qǔ)消消化池,將剩餘汙泥直(zhí)接經濃縮壓濾成泥餅(bǐng)後作肥料使用
這樣避免了A2/O工藝高(gāo)磷剩餘汙泥在(zài)消化過程中磷被重新(xīn)釋放和溶出,影響磷(lín)的去除效果。
6.A2/O工(gōng)藝的汙(wū)泥齡取值應兼顧脫氮除磷二方麵的要求
一般汙泥齡為15~20d為宜。
7.混合液回流比(bǐ)的取值應兼顧A2/O工藝脫氮(dàn)率要求較高和降低運行費用二個方麵
一般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以上,運行費用也不會太高。如果將(jiāng)缺氧池和好氧池設計成同(tóng)心圓式,外圓為環形好(hǎo)氧池,采用轉刷曝氣推流;同心圓的中間是圓形缺氧反硝化(huà)池,用潛水攪拌器攪拌推流。從厭氧段出來的混合液通過缺氧池圓形隔牆上的開口進入好氧段,而好氧段混(hún)合液則通過隔牆上的(de)旋(xuán)轉門回流到缺氧段,混合液的回流量(liàng)由控製旋轉門的開啟度來調節,使回流混合液不需用(yòng)泵提升,大大節約了能耗,又保證(zhèng)了較高的脫氮率。我國昆明第(dì)二汙(wū)水廠就是采用該種結構(gòu),效果良好。
8.A2/O工藝設計中,要取得較好的處理效果(guǒ)和比較靈活(huó)的運行條件
一(yī)般采用設計(jì)參數:厭氧段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;缺氧(yǎng)段C/N>6;好氧段汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧(yǎng)段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工藝中水力停留時間一般為6~8h,三段水力停留(liú)時間適(shì)宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)
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